燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收试验检测
发布时间:2025-07-13 05:09:48- 点击数: - 关键词:
实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备,研究所长期与各大企业、高校和科研院所保持合作伙伴关系,始终以科学研究为首任,以客户为中心,不断提高自身综合检测能力和水平,致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。
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1. 脱硝效率(Denitrification Efficiency)
- 检测目的:评估脱硝系统对烟气中NOx的去除能力。
- 方法:通过对比脱硝装置入口和出口的NOx浓度,计算效率: �=(1−�出口�入口)×100%η=(1−C入口C出口)×100%
- 标准要求:SCR系统效率需≥80%,SNCR系统≥40%。
2. 氨逃逸浓度(Ammonia Slip)
- 检测目的:防止未反应的NH3造成二次污染及设备腐蚀。
- 检测方法:激光光谱法或化学吸收法,采样点位于脱硝出口。
- 限值:SCR系统氨逃逸≤2.5 ppm,SNCR系统≤8 ppm。
3. NOx浓度分布均匀性
- 检测目的:验证烟道内气流分布是否均匀(直接影响反应效率)。
- 方法:网格法多点采样(至少9点/截面),计算相对标准偏差(RSD≤15%为合格)。
4. 系统压力损失
- 检测目的:评估脱硝装置对引风机能耗的影响。
- 检测点:SCR反应器进出口压差,SNCR喷射区前后的阻力。
- 标准:SCR系统压损≤800 Pa,SNCR系统≤200 Pa。
5. 催化剂性能检测(仅SCR系统)
- 活性检测:实验室测定催化剂的比表面积、孔容及活性组分含量。
- 磨损强度:ASTM D5757标准下,磨损率<1.5%/年。
- 寿命评估:通过加速老化试验推算催化剂更换周期。
6. 烟气参数监测
- 温度:SCR最佳反应温度300
400℃,SNCR需8501100℃。 - 氧含量:控制范围3%~6%,过高导致催化剂氧化失效。
- 流量及湿度:影响还原剂喷射量计算。
二、环保排放合规性检测
- 出口NOx浓度:实测值需满足地方超低排放标准(通常≤50 mg/Nm³)。
- 颗粒物(PM):避免催化剂堵塞导致PM超标。
- SO3生成量:SCR系统可能催化SO2→SO3,需控制≤5 ppm。
三、系统稳定性测试
- 72小时连续运行试验:验证负荷波动下脱硝效率稳定性(波动幅度≤5%)。
- 氨喷射系统响应测试:模拟NOx浓度突变,检测喷氨调节阀响应时间(≤30秒)。
四、检测流程规范
- 前期准备
- 校准CEMS在线监测系统,确保采样探头无堵塞。
- 检查喷氨格栅(AIG)开度均匀性。
- 现场测试
- 按《HJ 562-2010 固定污染源烟气脱硝工程技术规范》执行多点采样。
- 同步记录机组负荷、燃煤硫分等工况参数。
- 数据分析
- 采用加权平均法计算综合脱硝效率。
- 对比设计值、合同要求及GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》。
五、常见问题与改进措施
检测异常现象 | 可能原因 | 解决方案 |
---|---|---|
脱硝效率突降 | 催化剂堵塞/失活 | 吹灰器优化或更换催化剂 |
局部氨逃逸超标 | AIG喷嘴分布不均 | 喷氨流量分区调节 |
系统压差异常升高 | 积灰或催化剂模块变形 | 停机清灰或修复结构 |
六、
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